通過大修改造后的多功能精餾裝置已通過標(biāo)定,常壓爐進(jìn)料溫度A區(qū)從258攝氏度最高可到達(dá)290攝氏度,B區(qū)從292攝氏度最高可到達(dá)310攝氏度,標(biāo)定時(shí)期的能耗為11.31千克標(biāo)油/噸,較上周期標(biāo)定時(shí)能耗12.44千克標(biāo)油/噸低1.13千克標(biāo)油/噸。
跟著設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)周期的延伸,多功能精餾裝置能耗遠(yuǎn)高于職業(yè)平均水平,與領(lǐng)先設(shè)備比較差距大。加上設(shè)備換熱流程安置不合理,沒有通過優(yōu)化設(shè)計(jì),很多熱量不能得到合理利用,換熱終溫低,致使燃料消耗居高不下。
為了進(jìn)步設(shè)備技能經(jīng)濟(jì)指標(biāo),決議利用煉油I系列大修來施行節(jié)能減排改造項(xiàng)目,采用夾點(diǎn)技能優(yōu)化并改造設(shè)備現(xiàn)有換熱網(wǎng)絡(luò),最大極限的進(jìn)步原油換熱終溫,降低常壓爐負(fù)荷,減低冷卻水負(fù)荷,充沛發(fā)掘設(shè)備的節(jié)能、降耗、增效潛力。
因?yàn)檎归_該項(xiàng)意圖時(shí)刻非常急迫,為高效推進(jìn)項(xiàng)目施行,一起拓展項(xiàng)目建造資金途徑,降低投資風(fēng)險(xiǎn),多功能精餾裝置決議采納合同能源管理的形式施行該項(xiàng)目,縮短項(xiàng)目建造周期,保證項(xiàng)目安全、順利完成。
該項(xiàng)目施行后,設(shè)備換熱終溫A區(qū)常壓爐進(jìn)料溫度最高可到達(dá)290攝氏度,B區(qū)常壓爐進(jìn)料溫度最高可到達(dá)310攝氏度,減少了多功能精餾裝置有些燃料能耗。經(jīng)設(shè)備滿負(fù)荷標(biāo)定,本次標(biāo)定時(shí)期設(shè)備能耗比上周期滿負(fù)荷標(biāo)定時(shí)能耗降低1.13千克標(biāo)油/噸。